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西门子模块6ES7232-0HB22-0XA8技术介绍

发布时间:2023-12-14        浏览次数:2        返回列表
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西门子模块6ES7232-0HB22-0XA8技术介绍

西门子模块6ES7232-0HB22-0XA8技术介绍

1 引言

随着工业自动化的发展,PLC、变频器在工厂设备改造中得到了广泛应用。桥式起重机由于工作环境比较恶劣,而且重载下频繁起动、制动、反转、变速等操作,还要求有一定的调速范围,所以传统的继电控制和串电阻调速已呈现出许多的缺点,对这一类生产机械的改造已十分必要。

2 原设备的基本情况

某石油化工炼油厂焦化车间的抓斗式桥式吊车用于石油焦堆放场,将石油焦从地面抓放到停放在附近的列车上。桥式吊车电气传动共有大车电机2台,小车电机1台,抓斗电机1台,抓斗tisheng电机1台,均为绕线式交流电动机,采用转子串电阻的方法启动和调速。由于工作环境恶劣,粉尘和有害气体对电机滑环、碳刷及21个接触器腐蚀较大,加上任务重,操作程序难以保证,冲击电流大,触头消蚀严重,碳刷冒火,电机及转子绕组所串电阻烧损、断裂故障时有发生,平均每月发生较大的故障2.5次,对生产影响较大.转子串电阻调速,机械特性软,负载变化时,转速也变化,调速效果差,所串电阻长期发热,电能浪费大,效率低,因此要从根本上解决桥式吊车故障率高的问题,只有利用PLC作为控制装置以及彻底改变绕线式电机串电阻调速方式。

3 改造后系统的基本情况

3.1 系统的组成

在现代工业控制中,PLC由于具有可靠性高,抗干扰能力强,适应性强,应用灵活,编程方便,易于使用,控制系统设计、安装、调试、维修方便,维修工作量少等一系列的优点而得到了广泛的应用,由于本系统主要是一些逻辑控制,所以以PLC作为控制核心,整个系统的输入26点,输出点27点,可选用三菱FX2N-64MR,该型号是PX系列zhonggong能强速度快的PLC,它有32个输入点,32个输出 点,内置用户存储器为8K步,系统的组成原理图,如图示1。


图1系统原理图

对于桥式吊车抓斗的开合、tisheng、大车、小车电机分别用四台FRNIC5000G7型变频器拖动;对抓斗的开合电机、tisheng电机由原来45KW的绕线式电机改为30KW鼠笼型电机,大车小车的配用电机不变,但将转达子绕组引出线短路,去掉碳刷和滑环;为使工作安全和可靠,防止因停电、变频器跳闸或制动单元失灵而导致起吊物下砸出现危险,原有机械抱闸制动装置仍保留。

3.2 调速系统的工作情况

桥吊中电机所带负载都为恒转矩负载,抓斗开合、大车、小车电机都运行在1、3象限,均为电动状态,抓斗tisheng电机可运行在1、3、4象限,采用变频调速,机械特变硬,当负载转矩变化时,电机转速基本不变。

桥式吊车的速度调节可利用变频器的多级频率选择功能,将FWD、CM接通则正转,REV、CM接通则反转,将X1、CM,X2、CM,X3、CM三对端子分别接通,或其中两对或三对同时接通,可得7种频率,从而可方便地得到桥吊所要求的正反两个方向各6种速度。

应现场工作人员的要求,为照顾操作习惯,桥吊的转速控制仍采用原来的主令控制器和凸轮控制器。利用主令控制器的五对触头,来得到变频器输出的6种转速。电机 加减速的时间可以通过变频器的设定来进行改变。

3.3 PLC控制接线及程序设计

整个系统有五台电动机、四台变频器,PLC的输入输出点数较多,各变频器与PLC的连接情况类似,为说明问题,在此仅以抓斗tisheng变频器与PLC的连接为例,说明其工作情况。系统中PLC的部分I/O分配如表1所示。

表1 部分I/O分配表

PLC与tisheng电机变频器的连接情况如图示2。


图2tisheng电机变频器与PLC 的接线

由于系统中五台电机(其中M3、M4是并联运行,两者控制情况完全一样)的运行情况主要由输入直接控制,所以系统的梯形图程序的设计可以根据各输入和电机的运行关系采用经验法设计,利用起保停电路直接由输入信号得到各电机和制动电磁铁的得电和失电情况,程序设计比较简单,在此不作详细介绍。

4 结束语

经过实际应用,改造后的系统性能得到了很大的改善,主要体现在以下几个方面:用结构简单、可靠性高的鼠笼式电机取代绕线式电机,避免了因滑环、碳刷磨损或腐蚀引起接触器不良而造成电机损坏或不能起动的故障;交流接触器的数量由原来的21个减速少到5个,电机主电路实现了无触点化,避免了因频繁动作而烧损,以及由于触头烧损而引起的电器故障;采用变频调速,运行效率高,节能;机械特性硬,负载变化时,各档速度基本不变,轻载时不会因操作不当而出现下降变为上升的失控现象;可根据现场情况,很方便地调整各档速度和加速时间,使吊车操作更加灵活,反应迅速。

1 前 言

码垛机是包装码垛生产线上的重要设备,它对于tigao整条线的处理速度起着关键的作用。随着企业集团化,生产规模化,要求码垛机具有较高的处理速度, 1000 袋 /h 的码垛机不再能够满足生产的需要,在这种情况下,一方面需要研制新型的高速码垛机,另一方面需要对传统的码垛机进行高速化改造。

在对传统码垛机的改造过程中,需要在无包的情况下,对其过程时间参数进行测量,以便对原码垛机的这些参数有个正确的认识。出于程序保护的原因,往往原有程序是不允许改动的,在这种情况下,只能另外采用一个可编程控制器,通过采集原过程的始末信号来测定过程时间。然而,在无包的情况下,采用这种测量方法测量开关门时间却得不到正确的结果,原因在于在有包的情况下和在无包的情况下运行的过程是不同的,本文将分析这两种过程不同的原因,并提出一种新的测量方法即模拟输入信号测量法。

2 高位码垛机开关门时间的物理意义

所谓开关门时间是指滑板门从开始开到关至关位所经历的时间,该参数是计算换垛时间的一个非常重要的参数。图 1 表示了与测量开关门时间有关的机械结构简图。

在有包运行的情况下,当门开至开位时,压板压包到托盘上并随升降台的层降而继续下降,当下位信号点燃时,升降台停止下降且气缸回程,当上位信号点燃时,门关至关位,因而开关门时间包括 4 部分:开门时间、层降时间、程时间和关门时间。然而测量是在无包的情况下进行的,在这种情况下,当门开至开位时,气缸迅速下降,在极短的时间内点燃下位信号而回程,而液压升降台层降需要一个启动时间,不可能在这极短的时间内完成启动动作,导致层降过程无法进行, 因而这时的开关门时间只包括 3 部分:开门时间、回程时间和关门时间,而没有层降时间这一部分,无法再现所测的开关门时间内的真实的运行过程,使我们试图空包测量开关门时间的实验限于困境。

3 开关门时间的模拟输入测量原理

由上可知,开关门时间空包测量的困难的根源在于气缸的下位信号过早点燃,使得升降台还来不及层降气缸便回程了。在这种情况下,不得不取消这一阻碍再现真实运行过程的输入信号,然后模拟一个这样的信号取而代之,这就存在一个如何模拟的问题。

在有包运行的情况下,气缸是在升降台层降一定距离点燃下位信号后才回程的。如果我们能够在有包的情况下测得升降台的层降时间 t,那么在无包运行且取消了下位信号的情况下,当门开至开位时,压板压在托盘上并随升降台下降, 同时启动定时器,当定时器的定时时间为 t 时,便让测量, PLC 发出一个输出信号驱动一个中间继电器,通过让该中间继电器的触点信号模拟气缸下位信号的方法,使得气缸在升降台层降所要求的距离后才回程。这样,在空包运行的情况下, 克服了液压启动的滞后性的限制,实现了真实的运行过程,获得了所需要的开关门时间,具体实现电路,如图2示。

从图 2 可以看出,为了测得开关门时间,由开门信号 Q6.1 驱动中间继电器 KA50,S7–214 测量 PLC 采集 KA50 的触点信号作为计量的起点信号,采集高位码垛机 PLC 有 D11 输入模块的滑板关位信号 10.3 作为计时的终点信号,从而测得开关门时间。在空包运行的情况下,当液压升降台层降时, Q6.2 输出位为 1,中间继电器 KA52 通电,这时,S7 – 214 测量 PLC 的输入信号 10.1 有效,在 10.1 有效所需要的时间后, 给测量 PLC 的输出端 Q 0.1 以输出信号,从而驱动中间继电器 KA51,KA51的触点信号被采集入高位码垛机 PLC 的 D12 输入模块的 11.3端口。在连线时,必须拆除高位码垛机 PLC 的输入模块 D12 上的下位信号线 11.3,这样,便用模拟的输入信号取代了实际的输入信号。当 11.3 有效时,在原程序的控制下,压紧气缸回升,回升到位后,滑板门关闭,达关位时,S7-214 的输入端口 10.3 有效,从 10.2 有效到 10.3 有效所经历的时间,就是所测的开关门时间,具体测量程序,如图3示。

4 结 论

介绍了一种时间参量的测量方法即模拟输入测量法,这种测量方法是在高位码垛机高速化改造的实践基础上提出的,测量在空包运行的条件下进行,由于液压启动的滞后性,导致下位信号成为再现有包运行过程的障碍,在这种情况下,取消该输入信号,用模拟信号取而之代,从而测得真实的时间参数。

1、系统概述

玻璃熔窑各参数的稳定运行非常重要,它直接影响到玻璃的产量和质量。在玻璃生产过程中对窑压和温度的稳定有严格的要求,同时窑压和温度的写急定又涉及到其它环节和参数,比如燃油的压力和温度,雾化介质的压力以及换向过程等等。要想实现这些参数的稳定,并且达到较好地配合有不同的方法可以实现。随着微电子技术的发展,PLC产品在其功能和性能指标上都大大地丰富和完善,因此,我们就应用PLC的一些特殊功能模块和一些普通的I/O模块对玻璃熔窑的各个参数进行自动控制,包括前面提到的各种参数、熔窑的换向控制以及通过PLC和变频器的通讯实现对变频器输出频率的控制。系统投入使用以来运行状况良好。

2、系统构成

本系统上位机部分选用一台上位机配以FIX软件包,PLC部分选用品牌的PLC,它具有成本低、运行可靠、功能较强的特点。执行机构主要有变频器、电磁阀、薄膜调节阀、三相异步电动机等。

系统构成框图如图所示:

3、PLC实现的功能

本系统大致可以分为三个部分;1、PID调节部分,2、熔窑的换向系统,3、PLC和变频器的通讯部分。其中PID调节部分包括油压、油温、油流(1-6号)、雾化介质、窑压等参数的控制。

3.1 PlD调节部分

PID控制主要通过PID控制单元,该单元主要有以下特性;1、l00ms高速采样周期,实现了高速PID控制。2、数字滤波器衰减输入噪音,控制输入意外干扰,使PID控制成为有效的快速响应系统。3、多种输出规格可供选择。4、八组数据设置,八个数值(如设定点(SP)和报警设置值)可以预置在八个数据组中。5、可以用数据设定器输入和显示当前值。6、先行PID控制,利用先行PID控制器及自动调谐的特性获得稳定的PID控制。7、可以用PLC程序输入和检索数据。同时我们通过PLC的程序实现双PID控制,从而实现了窑压和油流的稳定运行。

PID控制可以分为本地控制和远程控制两种模式,远程控制即通过PLC实现的控制,又有自动和手动两种方式,自动控制即由PLC进行全自动控制,不需要进行人工干预。手动控制即在上位机上给定一个阀位输出值,通过PLC对阀位进行控制。在正常情况下都是在远程控制模式下的自动状态进行,并且每个PID控制回路的SV值、PV值、OUT值都可以在上位机上用棒图显示出来,非常直观。

同时在上位机上可以很方便地修改油温、油压、油流、雾化介质、窑压等每个控制回路的PID参数,如设定值(SV)、“P”值、“I”值、“D”值,并且操作界面非常友好,操作方便。

3.2 熔窑的换向部分

熔窑的换向分为手动、半自动、和自动三种方式,手动即在控制柜上进行操作;半自动和自动都是通过PLC进行控制的,正常情况下都是在全自动换向状态下运行,不需要进行人工干预,只要在上位机上设定换向时间,PLC就会按给定的时间进行自动换向。并且PLC能自动地识别方向,在上位机上显示。同时还能保证在于动/半自动/自动三种状态之间无扰动切换。

3.3PLC与变频器的通讯

(现场总线Device Net )

现场总线是近年来进入工业现场控制领域的一项先进的技术,在本项目中我们采用了Device Net开放式的现场总线来实现PLC与变频器之间的通讯。Device Net有很多特点;1、它为开放式现场总线网络,符合Device Net总线标准的国内外各生产厂商的机器均可连接。2、它支持广泛的数据处理操作,从通常的ON/OFF数据处理到条形码读入器的数据位操作。3、Device Net保证了波特率为125kbps,节点间大500m的数据传输距离,因而在较长的生产线上应用简单方便。当采用某种PLC机型时它可以使用多达2048个I/O点和63个从站。过去我们都是利用一个模拟量信号(4-2OmA或0-10v)来控制变频器的输出频率,从而实现节能或调速的要求。但是模拟量信号不管是4-20mA的电流信号或者是0-l0v的电压信号,即使采用数字化处理,但在传输过程中仍然是以模拟量信号进行传输,容易受到干扰,同时模拟量信号精度较低,只能用于精度要求不高的系统中,在精度要求较高的系统中,模拟量信号还易受干扰,造成系统的不稳定,而我们采用通讯的方式来控制变频器的输出频率,是一种纯数字化的控制,即数字的处理采用数字化处理,传输是纯数字化的传输,精度很高,这就能够使变频器的输出频率非常稳定。同时还可以把变频器的运行状态,故障信息在上位机上显示出来。

4、结束语

该系统应用于某玻璃生产线后运行稳定,也降低操作者的劳动强度,受到生产分厂的好评。由于该系统在改造前,油liuliang的控制一直不能技入自动,长期处于手动控制状态,需要很频繁地调节liuliang阀的开度大小,工作量很大。改造后能完全实现自动控制。而且该系统的操作也非常方便,凡是需要修改的参数都可以在上位机上直接输入,如变频器的起/停、基准频率、每个PID控制回路的参数值等。另外,该系统价格低,投资少,降低了产品成本,效益显著。




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