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西门子6ES7212-1BB23-0XB8方法说明

发布时间:2023-12-01        浏览次数:0        返回列表
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西门子6ES7212-1BB23-0XB8方法说明
西门子6ES7212-1BB23-0XB8方法说明4. PLC程序控制    4.1 启动与停止控制要求     在启动中有启动按钮X3,为常开状态,按下按钮即可启动电机。另有停止按钮X4,状态为常闭状态。同时要求停止按钮在设备停止运转时可以实现点动输入程序控制如下图。图1 通讯线接线示意图    4.2 LED检测输入程序    LED检测方式是通过机械结构来点亮LED来判断LED的好坏。这是再配合外界电子线路向PLC的X0提供一个开关信号。LED亮,有信号输入,判断为好的LED;LED不亮则判断为坏的LED。这时工作的重点是要将LED的好与坏位置记录起来,以现实下一步的动作。    如果好的LED将在下一步切脚、供助焊剂和送电阻焊接;若坏的LED则切脚等动作不动作;知道转动LED供料盘到吹废料工位时,实现吹废料。    记忆LED好坏使用对位写入指令。即若是好的LED对寄存器WM16写入1,反之则为0。因为凸轮控制在转动时要考虑其位置,根据X1的导通与关闭时序来判断。X1有导通240度角,另外120度角为关闭状态。通过上下缘来控制LED好坏置位的时间和位移的时间。程序如下:图2 一般数据链路程序    在LED检测正常时,FUN41将对WM16进行置位。在电机带动下,X1来判断位置,当到X1为ON时,一个LED检测将向左一个移位。再 进行下一个LED检测。这时LED检测信号将有M16送至M17。M17的状态将有M16来决定,以此类推。因为吹废料状态正好是置位为0时才吹料。所以M21去反状态。    将以上中间继电器直接送至Y点输出,即可以实现汽缸阀门的控制。但在机械结构上要求吹废料时汽缸顶起只能保持一段时间。因为LED在一下个LED送料时要转动,此时吹料顶起汽缸要下来。经过调试,顶起吹料汽缸保持0.4秒,可以保证废料被除掉,以及LED送料转盘转动不卡住。    4.3 导线转盘的离合控制    当检测到有坏的LED时,在吹料工位时,将吹掉废料,这时将有一个工位是空的。这时当空工位移到焊接焊接导线工位时,导线转盘必须要离合,等待下一个LED的到来,才能焊接导线以及转动开始另外的焊接工作。转盘离合控制程序如下:     M10信号来之吹废料,在有吹废料时,M10导通,这时同时对D50的位写入“1”,表示要离合气缸。所以在间隔一个机械工位后,若无LED,则这时离合气缸。    4.4 送工字塑胶与套管控制    其中在导线转盘中送工字塑胶与套管的原理,重点也是要采用FUN41来记录移动工位数,开始送工字塑胶与套管,主要输入信号来自X2的计数输入;计数在14位后即送工字塑胶工位。在过4个工位位送套管工位。因为这里送导线转盘有焊接肯定会计数,若是废料则离合,所以直接对X2信号做处理。简单程序如下:     这里注意的是采用32位寄存器,因为从开始计数到送套管工位时为18个工位。5. 结束语    通过上文,主要对常规的LED成型设备作改造,在复杂的设备中还会涉及到分段的问题。本章节重点讲常规控制要领,其他额衍生功能,读者可以在这个基础上进行添加。这里不再做介绍1. 引 言    当前很多简单的逻辑控制设备都采用单片来实现,但随着现场环境的日益复杂化,单片机受环境的干扰也逐渐提升,造成设备的运转不稳定。这里就以LED霓虹灯焊接机为例,焊接过程容易导致错误判断LED的好坏以及焊接质量的降低。因为霓虹灯为一串的LED串联焊接,只要有一盏LED损坏。要么花费较大的人力来返工,要么造成整条霓虹灯的报废。这里就针对该设备改造为PLC的控制。根据控制方式,主要介绍控制的重点部分内容。2. LED焊接设备介绍    LED焊接设备的工做原理如下所释:     LED供料转盘:有一个LED供料盘,共16个工位;震动盘提供原始焊接LED到转盘;开始有做引脚处理的工位,以及极性的调整工位。这些工位为凸轮控制。从LED检测好坏开始,由PLC来控制。PLC控制汽缸来实现动作是否执行或者关闭。LED开始的工艺如下:     由LED的判断好坏,决定工序走哪个过程。LED正常时的工序在每个工位中都有执行汽缸。在LED转盘的凸轮控制轴上安装有检测光电输入。    另外还有一个供导线的转盘,从导线进入到焊接点有14个工位,这个在初始化时,必须先裁剪好14段导线,并移位到焊接工位。在凸轮转轴上安装有计数输入开关。做移位的计数,在距离焊接工位第7个工位是做安装工字塑胶。工字塑胶主要是防止引脚接触。再移动4个工位,安装热缩管。到此处。PLC控制汽缸完毕。送工字塑胶与套管工艺如下:     原有的机械设备是采用整合的单片机控制箱控制,总共控制8个汽缸,来完成LED的检测,修脚,焊电阻,焊接导线直到封装完毕。其他单元由凸轮来控制传动。但在正控制过程中,往往会因环境的因素,干扰单片机,使得动作出现问题,从而导致产品不合格率提高。影响效率。就这里我们采用台湾永宏PLC对单片机控制进行改造。PLC的抗干扰能力比单片机好,对环境的适应能力也很好。在成本上,简单的开关量控制与单片机相差不大。同时PLC的程序编程比单片机灵活,对程序的修正等更好的做修改。3. 永宏PLC简介与PLC选型    永宏PLC有17年的历史,在台湾由一群技术人员专门研制与开发。硬件上整合为一块SoC芯片,集高速计数器,高速脉冲,多通讯端口以及中断控制等为一体,是的产品的性能与稳定性在小型PLC中独立一帜。    永宏PLC主推FBs系列,有经济型FBs-MA,高功能型FBs-MC和NC定位型FBs-MN3个档次PLC。根据不同的应用场合,客户可以选择不同档次的PLC来实现设备的控制要求。    在这里我们改造的设备主要控制汽缸的打开与关闭,为简单的开关量控制。所以我们选择经济型主机。因为有8个汽缸阀门控制。输入点有启动与关闭,以及3个检测输入。所以选择FBs-24MAT机型,外部接有中间继电器。I/O配置如下表:传统的普通磨床在一定的使用年限以后,其定位系统会受到很大程度的损坏,将会影响加工的精度,基于此问题,对其进行改造时其定位控制装置的选择就显得尤为重要,永宏PLC的NC定位功能较其它PLC更(本例精度可达0.01mm),且程序的设计和调试相当方便。因此,我公司选用永宏PLC作为磨床自动化改造的定位控制部分。2 控制系统简介系统的结构框图如图1所示,整个系统由三部分组成:(1)操作部分(人机界面):用于操作、设置磨削参数、显示磨床运行状况、故障报警;(2)控制部分(永宏PLC):主要控制磨床的定位;(3)执行部分(伺服电机及伺服驱动器)。  3 系统示意图具体功能及动作要求如下:(1) 初始(开机瞬时):当伺服放大器主电源接通2ms后,伺服放大器回馈一信号至PLC(X4)[S-RDY 伺服准备],此时如果没有:伺服ALM(X5)、上超程LS1(X10)或下超程LS2(X11),则PLC延时1s输出一信号[SRV-ON(Y4)]给伺服放大器。也就是说只有当没有:伺服报警ALM(X5)、上超程LS1(X10)或下超程LS2(X11)时,伺服系统才可做下面的动作。(2) 点进与点退:点进、点退的速度(120.000mm/min~180.mm/min),行程(0.001mm~500.000mm)均由人机界面设定;当在LS3~LS1行程内时,如图2所示.。点进、点退只能以0.120mm/min的速度运动,当点退至LS3时,点退以0.100mm/min的速度运动,利用Z相脉冲作高速计数,计数到,点退停;当按点进时,正向向下慢行,利用A相脉冲高速计数,计数到,点进停;此时可用人机界面上的清除键清除偏差计数器,并将此时位置设为原点。(3) 回原点(SB4旋至手动[MAN]时有效):回原点速度在人机界面上设定,当回原点到LS3时,磨头主轴继续作慢速反向向上运动,计Z相脉冲,计数到,处理中断子程序:正向向下慢行,同时计A相脉冲,计数到,停止脉冲输出;同时发出清零信号,伺服之CL有效。(4) 自动(SB4打到自动时有效):按人机界面上的启动键,磨头主轴以设定的快进速度、快进行程正向向下运动。当完成快进行程后,转为慢进,此时LS4每发1个脉冲,磨头以设定的慢进速度、慢进行程向下进给一次;此时若按人机界面上的暂停键,可停止输出脉冲,再按暂停键,恢复输出脉冲。当完成工作行程时,停止输出脉冲。按人机界面上的返回键(或自动返回设定为ON时),此时磨头以快速回原点,过程与手动回原点类似。   前言:在炼钢企业各环节生产中,经常需要对钢卷进行称重,并将所得到的重量上传到生产管理系统,以便于生产监控、管理。以往常采用工控机加电子秤进行控制,使用此种控制方式,可靠性差,自动化程度不高,且成本高昂。目前已有许多企业采用可编程控制器(PLC)对传统接触控制进行改造,大大提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业提供了更可靠的生产保障。本文在此介绍一种采用台湾永宏PLC对称重环节进行控制的方法,其电路结构简单,投资少(可利用原有设施改造),系统不仅自动化程度高,具有在线修改功能,灵活性强,亦可将相关数据于上位机进行交换。    1.控制要求    控制系统根据生产线下来的钢卷到达指定位置,启动重量接收程序,当接收重量完成,并停泵;操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号,闪烁灯光转平光;系统具有手动/自动两种控制方式,并设有试验功能。    2.PLC选型    系统在设备选型和实施过程中遵循以下原则:    2.1通用性:在选型过程中充分考虑备件购买的方便性,在满足设计要求    的情况下尽量选择通用设备。    2.2标准性:在选型和编程中使用标准方法以尽可能得到系统设备厂商的    将来可能提供的升级支持。    2.3可靠性:尽可能的增加异常检测,同时考虑非关键设备故障时系统的    容错性,提高系统可靠性;对于关键设备,使用冗余方法,将故障停    机时间缩短到小。    2.4PLC的选择应着重考虑PLC的通讯功能、性能价格比,选择可靠性高功能相当,负载能力合适,经济实惠的PLC。永宏PLC单机可扩展至五个通讯口,除永宏标准通讯协议外,还可选用ModbusASCII/RTU/TCP协议或自订协议,同时有6种通讯板8种通讯模组可轻易满足各种不同应用场合之弹性选择,为同级PLC之,且经济实惠,故选用台湾永宏PLC经济型主机(型号为:FBS-10MA),配以台湾英展的称重仪表EX2002进行控制。    3.系统硬件配置    因系统外部只有两个指示灯输出且只需要有两个通讯端口,选用永宏PLC小点数的FBS-10MA就可方便达到控制要求。    参见图一系统硬件配置图。  图一系统硬件配置图点击此处查看全部新闻图片    系统正常运行时,因称重控制仪表同PLC同时使用同一电源,故不用再做电源指示直接通过观看电子秤就可知道电源的工作情况提高I/O端口的利用率,节省I/O点数  4.系统软件设计    4.1控制程序流程图    图三系统流程图点击此处查看全部新闻图片    4.2编程说明    ①本系统为液位的双位控制系统。液位可分四段设定和显示,在低液位时自动启泵,当液位到达设定值时自动停泵。    ②采用IL/ILC分支指令,通过0008旋钮实现手动/自动两种功能的选择,当0008旋钮闭合时,自动指示灯亮,系统执行IL/ILC分支内程序,完成自动监控;当0008旋钮打开时,手动指示灯亮,系统执行分支外程序,通过0010、0011旋钮实现手动启泵、停泵。    ③液位由0004~0007旋钮分低、较低、较高、高四段设定,系统设置由低到高的优先权,即当多个设定旋钮同时闭合时,低液位设定优先。    ④采用干簧管检测液位时,当液位到达检测点时其触点闭合,指示灯点亮;液位离开检测点时其触点打开,为保证相应测量段指示灯不立即熄灭及不受液位波动的影响,每段指示灯的控制均采用KEEP保持指令,只有当液位上升或下降到相邻段时指示灯才熄灭。    ⑤当液位到达检测点时,液位指示灯闪烁,灯光闪烁因子采用内部闪烁内标1902,以1S为周期闪烁;若液位到达设定值时,自动停泵,并设置电子音响报警,报警声设计为响3S停2S,循环30S后自动停止,或在30S内按0009确认按钮停音响,指示灯传平光。电子音响报警和泵的启停同样考虑液位的波动影响,设计时采用KEEP保持指令和DIFU微分指令联合使用。        ⑥开车时,液位低于或高于低液位时,需先手动启泵,再切换成自动运行;或先进入试验方式,按低液位试验按钮启动料泵,再进入自动运行方式。点击此处查看全部新闻图片    图四PLC梯形图    4.应用总结    本控制系统控制协议简单、方便、只要带有通讯功能的上位机都可以与之建立通讯,加上一个协议转换器可进行局域或海外连线。自成功设计以来在广州经济开发区某大型的不锈刚企业中被大规模采用,使用过程得到用户的好评,值得同类企业推广和使用
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