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西门子模块6ES7223-1BM22-0XA8程序安装一、引言 随着微电子技术和计算机技术的发展,可编程序控制器有了突飞猛进的发展,其功能已远远超出了逻辑控制、顺序控制的范围,它与计算机有效结合,可进行模拟量控制,具有远程通信功能等。有人将其称为现代工业控制的三大支柱(即PLC,机器人,CAD/CAM)之一。目前可编程序控制器(Programmable Controller)简称PLC已广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,为工业自动化提供了有力的工具。二、PLC的基本结构 PLC采用了典型的计算机结构,主要包括CPU、RAM、ROM和输入/输出接口电路等。如果把PLC看作一个系统,该系统由输入变量-PLC-输出变量组成,外部的各种开关信号、模拟信号、传感器检测的信号均作为PLC的输入变量,它们经PLC外部端子输入到内部寄存器中,经PLC内部逻辑运算或其它各种运算、处理后送到输出端子,它们是PLC的输出变量,由这些输出变量对外围设备进行各种控制。三、控制方法及研究1、FP1的特殊功能简介(1) 脉冲输出 FP1的输出端Y7可输出脉冲,脉冲频率可通过软件编程进行调节,其输出频率范围为360Hz~5kHz。(2) 高速计数器(HSC) FP1内部有高速计数器,可同时输入两路脉冲,高计数频率为10kHz,计数范围-8388608~+8388607。 (3) 输入延时滤波 FP1的输入端采用输入延时滤波,可防止因开关机械抖动带来的不可靠性,其延时时间可根据需要进行调节,调节范围为1ms~128ms。(4) 中断功能 FP1的中断有两种类型,一种是外部硬中断,一种是内部定时中断。2、步进电机的速度控制 FP1有一条SPD0指令,该指令配合HSC和Y7的脉冲输出功能可实现速度及位置控制。速度控制梯形图见图1,控制方式参数见图2,脉冲输出频率设定曲线见图3。 3、控制系统的程序运行 Y7输出的脉冲作为步进电机的时钟脉冲,经驱动器产生节拍脉冲,控制步进电机运转。同时Y7接至PLC的输入接点X0,并经X0送至PLC内部的HSC。HSC计数Y7的脉冲数,当达到预定值时发生中断,使Y7的脉冲频率切换至下一参数,从而实现较准确的位置控制。实现这一控制的梯形图见图4。 图4 控制梯形图 控制系统的运行程序:句是将DT9044和DT9045清零,即为HSC进行计数做准备;第二句~第五句是建立参数表,参数存放在以DT20为首地址的数据寄存器区;后一句是启动SPD0指令,执行到这句则从DT20开始取出设定的参数并完成相应的控制要求。 由句可知个参数是K0,是PULSE方式的特征值,由此规定了输出方式。第二个参数是K70,对应脉冲频率为500Hz,于是Y7发出频率为500Hz的脉冲。第三个参数是K1000,即按此频率发1000个脉冲后则切换到下一个频率。而下一个频率即后一个参数是K0,所以当执行到这一步时脉冲停止,于是电机停转。故当运行此程序时即可使步进电机按照规定的速度、预定的转数驱动控制对象,使之达到预定位置后自动停止。 三、结束语 利用可编程序控制器可以方便地实现对电机速度和位置的控制,方便可靠地进行各种步进电机的操作,完成各种复杂的工作。它代表了先进的工业自动化革命,加速了机电一体化的实现。·采用位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非述语论述,请勿引用。·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。·所谓位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)·说明:·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!·把程序中的位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0[NextPage]·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。 ·一般两相步进电机驱动器端子示意图:·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。0 前言 PLC是一种以微处理器为基础,综合了现代计算机技术、自动化技术和通信技术发展起来的一种通用的工业自动化装置。由于它具有体积小、功能强、程序设计简单,以及维护方便等优点,特别是PLC适应恶劣的工业环境的能力和高可靠性,使其应用越来越广泛。但是由于我国的PLC技术教育落后,许多高校毕业生,甚至一些现场工程技术人员对PLC的知识也相当缺乏[1]。 步进电机是工业自动化过程当中经常用到的一种控制传动机构,它是通过接受输入脉冲,然后每个脉冲转动一定的步距(角度)来完成对执行机构的控制传动的。使用PLC可以通过特殊功能存储器(SM)或者增加EM253位控模块来控制步进电机,但是使用SM需要熟悉每一位的意义,而且编程烦琐。如果为PLC增加功能扩展模块,无疑会增加产品成本。鉴于这些原因并结合本人的实践经验,本文利用STEP 7-Micro/WIN 位置控制向导来实现应用PLC控制步进电机的运动功能。1 操作步骤[2] 使用STEP 7——Micro/WIN位置控制向导,为线性脉冲串输出(PTO)操作组态一个内置输出。启动位置控制向导,可以点击浏览条中的向导图标,然后双击PTO/PWM图标,或者选择菜单命令工具→位置控制向导。(1)在位置控制向导对话框中选择“配置S7-200 PLC内置PTO/PWM操作”。(2)选择Q0.0或Q0.1,组态作为PTO的输出。(3)从下拉对话框中选择“线性脉冲串输出(PTO)”。(4)若想监视PTO产生的脉冲数目,点击复选框选择使用高速计数器。(5)在对应的编辑框中输入高电机速度(MAX_SPEED)和电机的启动/停止速度(SS_SPEED)的数值。(6)在对应的编辑框中输入加速和减速时间。(7)在移动包络定义界面,点击新包络按钮允许定义包络,并选择所需的操作模式。a)对于相对位置包络:输入目标速度和脉冲数。然后,可以点击“绘制包络”按钮,查看移动的图形描述。若需要多个步,点击“新步”按钮并按要求输入步信息。b)对于单速连续转动:在编辑框中输入目标速度的数值。若想终止单速连续转动,点击子程序编程复选框,并输入停止事件后的移动脉冲数。(8)根据移动的需要,可以定义多个包络和多个步。(9)选择完成结束向导。2 应用实例 本例通过PLC控制步进电机在车轮自动超声探伤中的应用,进一步说明利用STEP 7-Micro/WIN 位置控制向导来实现利用PLC控制步进电机的具体操作过程。 车轮自动超声探伤系统是利用车轮在探伤架上的转动,通过超声波来实现对车轮内部缺陷的检测,其中车轮的转动是由步进电机通过减速箱来实现驱动的。整个系统机械部分的运动由下位机(PLC)来控制,如图1。 图1 机械系统运动原理 图2 上位机与下位机的通信 为了保证探伤的准确性,一般需要两组探头同时检测分别对车轮的踏面以及内侧面。当这两组探头分别接触到车轮的踏面和内侧面后,PLC会收到这两组探头的行程开关发出的探头到位信号,此时由下位机向上位机(工控机)上传“准备好”信号。在上位机收到“准备好”信号后,可以向下位机发送“探伤开始”的信号了,下位机收到该信号后,立即向步进电机发送脉冲,车轮开始转动,探伤工作开始了,如图2所示,其中上位机与下位机是采用自由口方式进行通信的。 在这个过程中,利用位置控制向导对步进电机的配置非常重要,合理的配置能够增加探伤系统的灵敏度,不合理的配置会增加探伤工作的困难,甚至有可能烧坏电机。 在该应用中,配置向导的前四个操作步骤中一般采用默认设置即可。在操作步骤(5)中,MAX_SPEED的设置应该在电机力矩的大范围内,驱动负载所需的力矩由摩擦力、惯性以及加速/减速时间决定,在这里设为400。对SS_SPEED的设置不能太大,太大就会造成电机失步,但是如果太小就会在电机启动时产生颤抖或者振动,在此设为100。具体应用要根据不同的电机使用说明书来设置。低电机速度(MIN_SPEED)系统默认等于SS_SPEED。MAX_SPEED、SS_SPEED和MIN_SPEED的关系如图3所示。[NextPage]图3 大、小和开始/停止速度 在步骤(6)中可以设置加速时间(ACCEL_TIME)和减速时间(DECEL_TIME),如图4所示。在该系统中,探伤主要是在电机匀速转动时工作的,所以加速与减速时间越小越有利于探伤工作,但是时间太小会影响步进电机的使用寿命,在此加速时间设为1000,减速时间设为500。 图4 加速时间和减速时间 在步骤(7)中,由于步进电机本身存在加速与减速时间,所以我们选择建立相对位置包络。并且探伤系统不需要中间变速度,所以只需要输入希望的步0信息。在该系统中,我们希望的目标速度为150(介于MAX_SPEED和MIN_SPEED之间)。假设α为步进电机一步转过的角度,θ为步进电机总共需要转的角度,ψ为步进电机需要的总脉冲数,φ为车轮总共转过的角度,n为减速箱的传动比,于是计算包络总位移(即步进电机需要的总脉冲数)的公式为ψ=θ/α=nφ/α (1) 由于步进电机存在开始时加速和结束时减速两个无法克服的过程,所以在这两个过程中可能存在漏探或误探,于是在探伤过程中规定,车轮至少应转1.25圈,即450°。在该系统中,n=60,α=0.72°(即每转细分数为500步),因此由公式(1)可以推出ψ=37500。绘制的包络如图5所示。 图5 相对位置模式下的包络 然后选择一个大小合适且未使用的V存储区来保存配置和包络信息,后向导会根据刚才的配置生成PTO0_CTRL、PTO0_MAN和PTO0_RUN三个项目组件,用户可以在自己编写的程序中调用这些组件。其中:PTO0_CTRL指令是用于在手动模式下初始化步进电机;PTO0_MAN指令是用于手动模式控制线性[NextPage]PTO,在手动模式中,可以使用不同的速度操作PTO,如图6;PTO0_RUN指令用于命令线性PTO操作执行在向导配置中指定的运动包络,如图7。 图6 PTO0_MAN指令应用图7 PTO0_RUN指令应用 至此,利用位置控制向导对步进电机的配置已经完成。3 结论 通过上面的例子可以看出,本文介绍的利用STEP 7-Micro/WIN 位置控制向导来实现PLC对步进电机的控制,操作简单,而且不用增加功能扩展模块,降低了产品成本,是非常值得在PLC应用中尝试的。企业新闻