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西门子模块6ES7241-1AA22-0XA0货期较快该系统运用SIEMENS的S7—300PLC通过PROFIBUS—DP总线实现变频器网络控制.从而实现了中厚板精整系统的a动化生产。系统调试,维护方便,运行可靠。 近几年,随着生产自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线系统的应用日益普遍。其原因之一是现场总线系统实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置、过程调节装置、可编程序控制器(PLC)和PC之间的数据传输,把I/O通道分散到实际需要的现场设备附近,使安装和布线的费用开销减少到小,从而使成本费用大大节省。原因之二是标准化的现场总线具有“开放”的通信接I:1,允许用户选用不同制造商生产的分散I/O装置和现场设备,同时也可以方便地实现二级及三级网络的连接。济钢中厚板三期工程精整区域由于设备数量较多,同时又分散在较大的范围内,因此特别适合采用现场总线方式实现生产过程的自动化控制。 系统简介 中厚板精整区域的主要设备有:冷床输入辊道、输入提升链、滚盘、输出提升链及输出辊道、润滑站及冷床冷却风机,另外还有火焰切割系统、运输辊道、翻板机、电磁起重机等。中厚板厂的原有自动化设备,绝大多数采用SIEMENS公司的产品。为了便于维护和网络连接,精整区域的自动化控制设备也以SIEMENS的产品为主,PLC选用s7—300,其中CPU型号为315—2DP。传动系统全部为SIMOVERTMASTERDRIVERS矢量控制型变频器。 其中,l#冷床及精整区域PROFIBUS—DP系统中,2#站s7—300为主站,本站的模块均为冷床系统输入输出点。 3样站,17样站为远程ET一200,其中3样站ET一200是精整系统的远程I/O,17样站ET一200则作为冷床操作台远程I/O。4~8#站是输入输出系统传动变频器,9~16#站是1#冷床系统传动变频器,18~2l样站则是2样冷床系统传动变频器。 总线连接 PROFIBUS—DP系统是一个两端有源终端器的线性总线结构,亦称为RS485总线段,在一个总线段上多可连接32个站。使用9针D型连接器用于总线站与总线的相互连接。 D型连接器的插座与总线站相连接,而D型连接器的插头与总线电缆相连接。 与总线连接的每一个站,无论是主站还是从站,都表现为一个RS485电流负载。有源总线终端接有终端电阻,在数据传输时防止反射,并且当总线上无站活动时,它确保在数据线上有一个确定的空闲状态电位。本系统中,在一个总线段上共有20个站,2样站和l样站作为总线的2个终端接有终端电阻,终端电阻可以由位于中线插头的开关来实现连接和断开之间的转换。 PROHBUS—DP协议是为自动化制造工厂中分散I/O和现场设备所需的高速数据通信而设计的。典型的DP配置是单主站结构,DP主站与DP从站间的通信基于主一从原理,也就是说,只有当主站请求时,总线上的DP从站才可能活动。 DP从站被DP主站按轮询表依次访问。DP主站与DP从站间的用户数据连续地交换,而并不考虑用户数据的内容。中厚板1#冷床及精整区域就是采用这种典型结构,如图1所示。 变频器的设置 (1)变频器与主站S7—300的通信是通过在SIMOVERTMASTERDRIVERS上安装CBP通信板来实现的 装机装柜型变频器有6个槽可用来安装可选板,cBP通信板可以安装在任何一个槽位。通信板安装完毕后就可以起动进行配置,首先要确定站地址,这是通过变频器参数设置完成的。其过程如图2所示。CBP通信板有3个指示灯显示通信状态。这3个指示灯分别是:红色为运行灯;黄色为与变频器进行数据交换灯;绿色为与PROFIBUSDP进行数据传输灯。只有当这3个指示灯同时闪烁时,系统通信才正常。 (2)PROFIBUS—DP的数据通过报文的形式交换 每个报文传输的数据可分为两组,需要用STEP7进行硬件配置时设定。这两组数据分别是参数PKW和过程数据PZD。PKW数据段是读写变频器参数值以及读参数的全部特性。PZD数据段传输的是变频器的控制信息,也就是变频器的控制参数,由主站的S7—300向变频器发出控制字和设定点,变频器则返回状态字和实际值。PKW和PZD的数据长度可根据需要设定,同时可设定数据传输的速率。本系统中,PKW和PZD分别设定为4个字和2个字,通信数据传输波特率为1.5Mbit/s。 (3)变频器通信控制参数的设置 变频器参数设置的基本过程如下:变频器送电后,首先将参数恢复为工厂设置,然后进行CBP板的配置,选择P060=5进行系统设置,后进行控制字和状态字的连接设置,将矢量控制开关量和矢量控制连接量与PLC中定义的参数值和控制字连接。本系统的主要连接参数如附表所示。 (4)由于翻板机、辊道等设备需要比较准确的定位,并且生产节奏较快,因此每台传动变频器都有外置的制动单元和制动电阻 制动单元通过中间回路连接到变频器上,当中间回路电压达到预定值时,制动单元自动接通,阻止中间电压继续升高。与制动有关的参数:P462为从静止加速到参考频率的时间;P463为加速时间的单位;P464为从参考频率减速到静置的时间;P465为减速时间的单位。根据工艺要求的不同,每台变频器设置不同的加减速时间。 PROFIBUS—DP的电磁干扰问题 安装PROFIBUS—DP的标准方法是:有接地基准电位,即必须把所有模块机架和负载电流回路与公共的基准电位(地)相连接,从而确保由于不合理的PROFIBUS—DP电缆敷设或设备安装不当而产生的干扰电流能被尽快分流掉。采用这种安装方法时,将各个部件的接地(S7—300、ET200、SIMOVERTMASTERDRIVERS)连接到控制柜的公共接地点。在这种方式下,总线插头连接器将PR0F1BUS—DP电缆的屏蔽与网络中所有的总线站相连接,干扰电流通过连接的地线分流掉,从而防止了由干扰引起的故障。 由于传动系统需要较大的电功率,因此动力电缆常常输送高电压和电流。如果这种电缆长距离与PROFIBUS—DP电缆并行敷设,则会在PROFIBUS—DP电缆上产生电容性和电感性干扰,从而扰动网络中的数据通信。为避免这种干扰,在敷设PROFIBUS—DP电缆时,要确保PROFIBUS—DP电缆与其他电线电缆之间的距离。在施工中,尽可能地把电力电缆和PROFIBUS电缆分别敷设在相互隔离的电缆桥架上。 该系统投入使用后,取得了较好的效果: 1)系统运行稳定可靠,维护检修工作量较少。 2)变频传动系统响应速度快,定位准确可靠。 3)可方便地与二级系统联网,为全线自动化奠定基础。 4)保证了产品质量,取得了较好的经济效益。MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。1 系统的硬件设计 任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点(KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。 图1 PLC外部接线图2 软件设计2.1 程序结构 原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。表1 开关方式状态 表1中“0”表示断开,“1”表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。图2 工作方式梯形图 图3 程序结构图2.2 矩阵电路的编程处理 矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下:图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图 (1)SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。 (2)SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。 (3)SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。 根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。表2 顺序控制逻辑 2.3 编程调试 由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、 自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。 图5 输出部分梯形图3 结束语 用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。1. 概述 短纤倍捻机作为一种加捻设备,实现一转两捻,效率比传统捻线机成倍提高,卷装容量增大,加捻质量大幅度提高,主要具有以下特点:高品质锭子在高速运转下的持久稳定性;二级传动机构,使受力更合理,加捻范围更广;油浴式齿轮箱,特殊的导纱曲线,使卷绕成形良好;卷绕张力可以在超喂罗拉上任意调节,因此也适用于染色用松驰柔软的卷绕。本文着重介绍施耐德Twido PLC在短纤倍捻机控制系统中的应用。2.工艺短纤倍捻机主要分为卷绕,恒动和锭子三个部分,如下图 捻度计算公式: 捻度=2*V锭子角速度/V纱线线速度通过保证锭子角速度和纱线线速度的恒定来保证捻度的恒定。因此,主要控制对象为卷绕和恒动部分。3.系统(1)系统配置本系统采用施耐德全套解决方案,主要由以下几个部分构成:PLC本体 TWDLMDA20DRT+模拟量输出模块TWDAMO1HT+变频器ATV31+四行文本屏TSX08H04M。a) 可编程序逻辑控制器(PLC)型号:TWDLMDA 20DRT;CPU模块,DC24V供电,12点DC输入,2点晶体管输出,6点继电器输出,自带2路高速计数(20K Hz),大可扩展7个扩展模块,并支持双字和浮点运算。本模块在系统中担任重要的控制角色,用于控制各种动作,PID运算和参数计算等等。b) 模拟量输出模块型号:TWD AMO 1HT;模拟量输出模块 ,1路/模块,12位精度。用于变频器频率给定。c) 人机界面型号:TSX08H02MK;2行中文图形显示器,带运行电缆。用于参数设定,显示,故障报警。d) 变频器ATV31,用于控制控制锭子电机和卷绕电机。(2) 控制原理控制对象:捻度,实现锭子电机和卷绕电机的同步控制(3) 控制方法 实线1:锭子转速给定 实线2:卷绕转速给定 虚线3:根据锭子转速计算出的卷绕转速如上图所示,系统在启动,运行和停止三个过程,锭子速度和卷绕速度严格保持同步,这样,有效的保证捻度误差在小范围内。4 结束语 本系统性能稳定,运行可靠,锭子转速可以开到3000-15000转,捻度设定范围90-2300,实际捻度误差在?3%以内,实测锭子转速误差在?2%以内,完全满足客户的要求,甚至超过原来的进口设备。企业新闻