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西门子模块6ES7223-1BF22-0XA8参数设置1 引言 锅炉在运行过程中,其各部分受热面都会积灰,积灰不仅会影响受热面管壁的传热效果,严重时还会形成结焦,影响受热面的寿命,甚至损坏受热面,因此,在大型锅炉上均设有吹灰器,用来定期清扫锅炉水冷壁、过热器、再热器、省煤器和空气预热器等受热面上的积灰和结渣。吹灰器可tigao主蒸汽出温度,降低锅炉排烟温度,在一定蒸汽压力进行吹灰,使结在锅炉过热器、省煤器内壁的结焦及结炭得到清除,恢复传热系数,tigao效率1%左右。 大型锅炉使用多个吹灰器, 要求顺序操作,采用继电器控制锅炉吹灰器,故障率高,可靠性差,维修困难,而采用PLC可靠性高,控制灵活,易于实现。2 吹灰器分布控制方式的比较 吹灰器分布控制方式分为独立式分布控制和集中式分布控制。图1 吹灰工艺流程图(1) 独立式分布控制方式 每个吹灰器都有各自的正、反转接触器,过载,前、后行程开关,由于各有自己的控制系统,单个吹灰器的投运不受其它吹灰器是否运行的影响,控制灵活。但锅炉的吹灰器需使用多个接触器、继电器、电流变送器等元器件及输入输出通道和卡件、电缆,使得控制装置复杂;(2) 集中式分布控制方式 若干吹灰器组成一组,每组吹灰器共用一组正反转接触器和过载继电器,而每个吹灰器又各有一个接触器和前、后行程开关,所有前行程开关合并为一个信号,所有后行程开关合并为一个信号,输入可编程控制器。 采用集中式分布控制方式可以节约多个器件、卡件、大量电缆,节省控制柜空间。但由于一组吹灰器用一对方向接触器和一个过载继电器,一旦方向接触器出现故障或过载继电器动作,整组吹灰器就不能工作。又因行程开关信号合并在一起,若行程开关故障或信号线短路,不容易确定哪个吹灰器,需逐一检查。故吹灰器在运行前必须保证无其它吹灰器在运行,即同时只能投运一台吹灰器,降低了效率。 比较分析吹灰器的两种分布控制方式的特点,综合独立分布控制方式和集中分布控制方式的优点,将多台吹灰器分成若干组,每组采用集中分布控制,同时把各组的母管从系统母管中引出,且尽量靠近总管压力控制器站,有助于在同时投运多台吹灰器时减少压力损失。实际应用中,将吹灰器分为左右两侧,同侧吹灰器公用一个前行程开关信号和一个后行程开关信号;因长吹和短吹的电动机功率不同,在电气控制上又把每侧分成长吹和短吹两组,每组公用一对方向接触器和一个过载继电器。这样既节省了投资成本,又灵活控制,tigao了效率。3 锅炉吹灰器的PLC控制 锅炉的吹灰装置有8台吹灰器,吹灰系统采用集中式分布控制,选用FX2-64M型号的PLC,要求实现手动和自动控制。 接通电源后,若将转换开关置于手动位置,就可对单台吹灰器遥控操作或就地控制。当吹灰管路压力正常和疏水端温度高于设定值时,将转换开关转到自动位置,吹灰器就按事先编制的程序,逐台投入运行。在运行中,若发生电动机过载、疏水端温度低于设定值时及管路蒸汽压力低的故障时,会自动停机。故障解除后,按故障复位按钮才能继续运行。如果初始状态的管路蒸汽压力偏低,或者疏水端温度偏低,或者吹灰器不处在初始位置,无论处于手动或自动位置,吹灰器均不能运行。(1) 操作程序工艺流程可编程控制器的输入量为开关、限位开关、热元件等,输出量为电磁阀、接触器、指示灯。吹灰器的操作程序工艺流程如图1所示。(2) PLC控制系统的程序设计 锅炉吹灰器采用集中式分布控制,8台吹灰器的前、后行程开关信号分别合并为一个信号,接PLC的输入,用一对方向接触器控制吹灰器的前进和后退,每一个吹灰器都由其本体接触器控制它的运行,用一个热继电器控制吹灰器电机的过载。系统设有管路蒸汽压力、疏水温度检测、选跳吹灰器运行输入信号。PLC的输出信号接接触器线圈,PLC输入输出接线如图2所示。图2 PLC输入输出接线图 设计程序时将输入信号送移位寄存器,经过定时器的作用,实现移位脉冲的输入,使吹灰器顺序投入运行,吹灰器之间互锁,只有当上一吹灰器运行结束,退到位后,下一吹灰器才能运行。自动停止按钮使移位寄存器停止移位,顺序复位按钮使移位寄存器复位,故障排除后,按下故障复位按钮,移位寄存器恢复功能。4 结束语 采用PLC实现锅炉吹灰器的集中式分布控制,节约了接触器、继电器、卡件、电缆线等器件和材料,简化了控制线路,节省了装置空间。减少了故障率,tigao装置运行的可靠性1 引言凌钢1#高炉热风炉系统由3座内燃改造式热风炉组成,其煤气系统、助燃风系统、冷风、热风混风系统的切断阀采用电动和液压传动阀门,设计送风温度为1100℃,采用分离式热管余热回收数量。热风炉控制系统是高炉自动化系统工程中基础自动化子系统,它采用美国A-B公司的PLC-5可编程控制器,Ethernet高速数据工业局域网和OS监控系统。热风炉自动控制系统由仪控和电控两部分组成。仪控主要完成工艺生产过程参数控制和调节阀的自动调节及控制。电控主要完成换炉自动控制。2 自动化系统组成PLC-5系列可编程序控制器是美国A-B公司在20世纪80年代后期开始推出的产品,是一种既可进行顺序控制和程序控制,又可进行闭环过程控制的的半型可编程控制器。它不仅具有一个功能强且完善的指令系统,而且易于扩展、具有模板插件型结构。适用于各种被控对象与生产过程。多平台开发软件,在高层编程软件支持下,可方便对其梯形图编程,顺序功能流程图编程,实现模块化编程,工作站采用多用“20”彩色图形工件站,通过Ethernet的工业局域网,实现对生产自动化过程监控和管理,见图1。图1 系统框图3 主要控测项目和控制热风炉主要是为高炉提供稳定高温的热风,主要检测项目有拱顶温度、废气温度、换热器助燃风出/入口温度、换热器废气入/出口温度、煤气和助燃风压力、liuliang、冷却水压力、liuliang等。控测信号进入PLC后进行线性化计算,气体liuliang温度与压力补正,并在上位工作站OS上显示所有数据。(1) 热风炉送风自动控制热风炉是蓄热式的,它交替工作,有“燃烧”、“送风”和“闷炉”(过渡状态)三种状态。状态的变换是根据工艺、设备和安全的要求。热风炉控制系统为两烧送的送风制度,送风温度由送风炉出口的不同风温混合而成。当送风温度低于设定值,调节冷风调节阀开度。当送风温度高于设定值时,还必须渗入一定的冷风。4 换炉控制系统热风炉换炉可以有“全自动”(定时换炉,三个热风炉顺序转换)、“单炉自动”(只该热风炉自动转换状态,但要操作台主按相应按钮起动)、“遥控手动”(操作台上单个阀控制,此时仍保持阀间联锁)、“机旁手动”(只控修时使用,各阀除联锁)等四种操作方式。(1) 全自动操作方式在3座热风炉同时工作时,可选择两烧一关变风量,操作人员在OS工作站上设定换炉时间,周期地进修全自动操作。例如,由“燃烧”转为“送风”的顺序为:关闭煤气、空气切断阀和燃烧阀→延时若干秒后关闭烟道阀(至此各阀关闭而转入“阀炉状态”)→开启冷风旁通阀(进入灌入冷风)→延时若干秒后开启热风阀→打开冷风阀→关闭冷风旁通阀;而“送风”转入“燃烧”的顺序为:关冷风阀→关热风阀→开废气阀(放去炉内延留废气)→延时若干秒均压后开烟道阀→关废气阀→开煤气切断阀、燃烧阀(煤气调节阀微开若干秒,点火后全开)→开空气燃烧阀。各阀顺序动作,具有一定联锁,特别须防止有关燃烧各阀未关时开启送风有关各阀或其相反动作;(2) 单炉自动操作操作人员在OS工作站上调出各热风炉单炉自动操作通;根据热风炉初始工作状态选择日的工作状态。例如:焖炉→燃烧、燃烧→焖炉,焖炉→送风,送风→焖炉、送风→隔离、燃烧→隔离等多种转换状态,各阀门按规定的程序动作;(3) 遥控手动操作人员在OS上位工作站通过功能键选择联锁手动操作方式,根据热风炉初始工作状态选择要转换目的工作状态。在热风炉值班室OS上位工作站上对各阀门进行单个开、关遥控操作。为确保人身和设备安全,所有阀门的开、关都是在满足必要联锁条件下执行;(4) 机旁手动使用现场控制箱上的按钮,可单独操作所有阀门设备,各阀门间的联锁关系全部解除,只是在发生故障和阀试检修时使用。上述操作均在热风炉值班室OS上位工作站上,操作十分方便,画面清晰。上位机监视操作画面,方便于值班人员检查、操作热风炉生产工况、事故报警、诊断等。监视画面根据工艺生产工况,包括有:热风炉工艺流程总貌;热风炉单体工作状态画面;热风炉换炉顺控画面;热风炉工艺参数:温度、压力、liuliang等数据显示画面;工艺参数趋势记录画面;事故报警记录画面等。5 结束语目前,本PLC系统已成功应用于凌钢1号380m3高炉的热风炉控制中,经调试使用,系统运行良好,满足了用户的要求。1 引言据不完全统计,目前我国城市里的十字路口交通系统大都采用定时来控制(不排除繁忙路段或高峰时段用交警来取代交通灯的情况),这样必然产生如下弊端:当某条路段的车liuliang很大时却要等待红灯,而此时另一条是空道或车liuliang相对少得多的道却长时间亮的是绿灯,这种多等少的尴尬现象是未对实际情况进行实时监控所造成的,不仅让司机乘客怨声载道,而且对人力和物力资源也是一种浪费。智能控制交通系统是目前研究的方向,也已经取得不少成果,在少数几个先进国家已采用智能方式来控制交通信号,其中主要运用GPS全球定位系统等。出于便捷和效果的综合考虑,我们可用如下方案来控制交通路况:制作传感器探测车辆数量来控制交通灯的时长。具体如下:在入路口的各个方向附近的地下按要求埋设感应线圈,当汽车经过时就会产生涡流损耗,环状绝缘电线的电感开始减少,即可检测出汽车的通过,并将这一信号转换为标准脉冲信号作为可编程控制器的控制输入,并用PLC计数,按一定控制规律自动调节红绿灯的时长。比较传统的定时交通灯控制与智能交通灯控制,可知后者的大优点在于减缓滞流现象,也不会出现空道占时的情形,tigao了公路交通通行率,较全球定位系统而言成本更低。2 车辆的存在与通过的检测(1) 感应线圈(电感式传感器)电感式传感器其主要部件是埋设在公路下十几厘米深处的环状绝缘电线(特别适合新铺道路,可用混凝土直接预埋,老路则需开挖再埋)。当有高频电流通过电感时,公路面上就会形成如图1(a)中虚线所形成的高频磁场。当汽车进入这一高频磁场区时,汽车就会产生涡流损耗,环状绝缘电线的电感开始减少。当汽车正好在该感应线圈的正上方时,该感应线圈的电感减到小值。当汽车离开这高频磁场区时,该感应线圈电感逐渐复原到初始状态。由于电感变化该感应线圈中流动的高频电流的振幅(本论文所涉及的检测工作方式)和相位发生变化,因此,在环的始端连接上检测相位或振幅变化的检测器,就可得到汽车通过的电信号。若将环状绝缘电线作为振荡电路的一部分,则只要检测振荡频率的变化即可知道汽车的存在和通过。电感式传感器的高频电流频率为60kHz,尺寸为 2×3m,电感约为100μH.这种传感器可检测的电感变化率在0.3%以上[1,2]。电感式传感器安装在公路下面,从交通安全和美观考虑, 它是理想的传感器。传感器好选用防潮性能好的原材料。(2) 电路检测汽车存在的具体实现是在感应线圈的始端连接上检测电感电流变化的检测器, 并将之转化为标准脉冲电压输出。其具体电路图由三部分组成:信号源部分、检测部分、比较鉴别部分。原理框图如图2所示, 输出脉冲波形见图1(b)。(3) 传感器的铺设图1 车辆检测原理图及检测电路电压脉冲输出波形图2 车辆存在与检测电路原理框图车辆计数是智能控制的关键,为防止车辆出现漏检的现象,环状绝缘电线在地下的铺设我们设采取在每个车行道上中的出口地(停车线处)以及在离出口地一定远的进口的地方各铺设一个相同的传感器,方案如图3(以典型的十子路口为例),同一股道上的两传感器相距的距离为该股道正常运行时所允许的长停车车龙为好。图3 传感器的铺设3 用PLC实现智能交通灯控制3.1 控制系统的组成车辆的liuliang记数、交通灯的时长控制可由可编程控制器(PLC)来实现。当然,也可选用其他种类的计算机作为控制器。本例选用PLC作为控制器件是因为可编程控制器核心是一台计算机,它是专为工业环境应用而设计制造的计算机。它具有高可靠性丰富的输入/输出接口,并且具有较强的驱动能力;它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程;它采用模块化结构,编程简单,安装简单,维修方便[3]。利用PLC,可使上述描叙的各传感器以及各道口的信号灯与之直接相连,非常方便可靠,如图4所示。图4 用PLC实现智能交通灯控制原理框图本设计例中,PLC选用FX2N-64,其输入端接收来自各个路口的车辆探测器测得的输出标准电脉冲,输出接十字路口的红绿信号交通灯。信号灯的选择:在本例中选用红、黄、绿发光二极管作为信号灯(箭头方向型)。3.2 车liuliang的计量车liuliang的计量有多种方式:(1) 每股行车道的车liuliang通过PLC分别统计。当车辆进入路口经过个传感器1(见图3)时,使统计数加1,经过第二个传感器2出路口时,使统计数减1,其差值为该股车道上车辆的滞留量(动态值),可以与其他道的值进行比较,据此作为调整红绿灯时长的依据。(2) 先统计每股车道上车辆的滞留量,然后按大方向原则累加统计。如,将东西向的(见图3)左行、直行、右行道上的车辆的滞留量相加,再与其它的3个方向的车liuliang进行比较,据此作为调整红绿灯时长的依据。(3) 统计每股车道上车辆的滞留量后按通行大化原则(不影响行车安全的多道相向行驶)累加统计。如,东、西相向的2个左行、直行、右行道上的车辆的滞留量全部相加,再与南北向的总车liuliang进行比较,据此作为调整红绿灯时长的依据(下面的例子就是按此种方式)。以上计算判别全部由PLC完成。可以把以上不同计量判别方式编成不同的子程序,方便调用。3.3 程序流程图本例就上述所描述的车liuliang统计方式,就图3中的十字路口给出一例PLC自动调整红绿灯时长的程序流程图如图5所示,其行车顺序与现实生活中执行的一样[4],只是时间长短不一样。程序的控制规律如下:图5 十字路口PLC自动调整红绿灯时长的程序流程图(1) 当各路口的车辆滞留量达一定值溢满时(相当于比较严重的堵车),红绿灯切换采用现有的常规定时控制方式;(2) 当东、西向路口的车辆滞留量比南、北向路口的大时(反之亦然),该方向的通行时间=小通行定时时间+自适应滞环比较增加的延时时间(是变化的),但不大于允许的大通行时间。其中小定时时间是为了避免红绿灯切换过快之弊;大通行时间是为了保障公平性,不能让其它的车或行人过分久等。进一步的说明在后面的注释中。图6 自适应调整时间的滞环特性(3) 自适应滞环比较(本例的核心控制规律)增加的时间的确定若东、西向车辆滞留量≥南、北向一个偏差量σ(如30辆车或其它值)时,先让东、西向的左转弯车左行15s(定时控制,值可改),再让直行车直行30s(直行时间的小值,值可改)后再加一段延时保持,直至东、西向的车辆滞留量比南、北向的车辆滞留量还要少一个偏差量σ,才结束该方向的通行,切换到其它路上,否则一直延时继续通行下去,直至到达大通行时间而强制切换。滞环特性如图6所示。实际应用时σ的值需整定,过小则导致红绿灯切换过频,过大又不能实现适时控制。3.4 流程图注释(1) 流程图中的15s、30s、75s等时间分别为交管部门定的车辆左转弯时间、直行小时间、允许的大通行时间;σ为车liuliang的偏差量。以上值及其4个路口车liuliang的满溢值均可在程序初始化中任意更改。(2) 车辆左转弯是造成交通堵塞很重要的一个方面,应加以适当限制,故车辆左转弯始终采用小定时控制,以减小系统的复杂程度,tigao可靠性。(3) 车辆通行的时间中包含绿、黄灯闪烁的时间,红、黄、绿各灯的切换与现用的方式相同,不再赘述。(4) 人行道的红绿灯接线与现用的方式相同,其绿灯点亮的时刻与该方向车辆直行绿灯点亮的时刻同步一致,但要较车辆直行绿灯提前熄灭,采用定时控制,如绿灯定时亮18s。其目的是不让右转弯车辆过分受人行道灯的限制。若人车分流,右转弯车辆不受限制。较简单,流程图中略。(5) 车liuliang的计量是不间断的,与控制呈并行关系,该系统属多任务处理,编程尤其应注意。4 结束语比较传统的定时交通灯控制与智能交通灯控制,可知后者的大优点在于减缓滞流现象,也不会出现空道占时的情形,tigao了公路交通通行率,较全球定位系统而言成本更低,特别适合繁忙的、未立交的交通路口,更适合于四个以上的路口,也可方便连网。企业新闻