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西门子6ES7231-0HF22-0XA0型号齐全

发布时间:2023-11-28        浏览次数:3        返回列表
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西门子6ES7231-0HF22-0XA0型号齐全
西门子6ES7231-0HF22-0XA0型号齐全一、在线分析仪器简介  目前绝大多数的自动在线分析仪器,仍是用电脑、程序控制各种电动泵、阀、气泵,模拟人的各步操作进行分析的间歇式分析仪器,这类仪器的优点是因其是模拟手工法,故和手工法分析的结果有较好的一致性。其缺点是结构复杂、故障率高。国内某环保仪器厂商的CODCr在线分析仪使用了TrustPLC CTS7-200系列高性能小型PLC代替单板机和工控机,大大降低了仪器控制系统故障率,并且使仪器具有极强的抗干扰性及抗雷电能力;使用工业触摸屏代替按键开关,使用户界面更加友好,同时还克服了按键开关易接触不良的缺陷。使得仪器的可靠性、抗干扰性更符合。该分析仪对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水等进行直接测量。可广泛应用于环境监测站、污水处理厂、自来水厂、排污监控点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境中COD的测量分析。二、在线分析仪器工作原理  化学需氧量 (Chemical Oxygen Demand,简称COD),是指在强酸并加热条件下,用zhonggesuanjia作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一,但只能反映能被氧化的有机污染,不能反映多环芳烃、PCB,二恶英类等的污染状况。化学耗氧量(COD)这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧,是我国实施排放总量控制的指标之一。  流动注射分析(flow injection analysis,简称FIA)是基于把一定体积的液体样本通过阀切入到一个运动着的由适当液体组成的连续载流中,被注入的样本形成了一个带,并被载带到一个检测器中,样本流过检测器的流通池时,其吸光度、电极电位或其它物理特性连续地发生变化,并被记录。典型的FIA仪是由以下几部分组成(如下图所示):a) 泵:用于驱动载流通过细管。b) 采样阀:可重现地将一定体积的样本溶液注入载流。c) 微型反应器:样本带在其中分散并与载流中的组分反应,成为流通检测器所响应的产物。d) 检测器:检测流体的吸光度、电极电位或其它物理特性并记录。三、系统设计  该COD在线自动监测仪正是应用FIA原理工作的,系统图如下:  载流液从专用载流液瓶中被恒流泵吸入,经泵加压,进入单向阀(V3),然后进入注样阀(V4)。载流液→采样环→恒温反应器→冷却箱→流通池→背压管→废液瓶水样→潜水泵→能差分离器→自动清洗LS环,并使水样充满LS环→喷射泵水样→潜水泵→自动留样器→喷射泵  CO-TRUST TrustPLC CTS7-200系列PLC具有运算速度快、测量稳定、支持PPI通信等优点,系统采用PPI协议用于HMI与PLC间进行数据交换,通信速度很快。 控制系统设备如下图所示:四、总结  该分析仪与传统的COD测量仪器相比有如下特点:在线测量快速、jingque可靠,高重现性,测量范围宽,运行经济等。操作方便、简单,易维护。具有完善的报警功能(如:液体泄漏、管路堵塞、超出量程、仪器内部温度过高、试剂用尽、高/低浓度、断电等)汽车传动轴固定节是汽车驱动系统中一个重要的零部件,传动轴固定节的端面,如图1示。由于固定节中6粒钢球由工人手工进行安装,有可能发生少装的情况,如不及时发现,将出现质量问题,影响产品的正常使用和企业的声誉。因此根据厂方要求设计了此套系统,系统采用无损检测,运用图象处理与模式识别技术,对CCD拍摄到的图象进行处理,作出漏装与不漏装判断,并对漏装工件进行声光报警。图1 汽车传动轴固定节端面一、系统组成与控制过程1. 系统组成   系统主要由机械部分、电气部分、控制部分组成。机械部分主要是完成零件的传送(从安装位置到检测位置,再送到下一个工序的加工位置)、定位(保证零件与摄像头的同心度)以及不合格零件的剔除;电气部分有传感器、汽缸等执行机构组成;控制部分采用PLC和工控机集成控制。系统硬件配置主要有工控机、可编程控制器、CCD摄像头、图像采集卡、I/O接口板、传感器等硬件及部分外围电路组成,它们的结构,如图2示。图2 系统组成图2. 控制流程系统由工控机作为上位机,PLC作为下位机。系统的自动控制流程为:工控机与PLC进行通信握手,表明一切就绪;送料位置传感器检测到工件,发信号给PLC;PLC根据测量位置传感器状态判断测量位置是否有工件;如果测量位置没有工件,则PLC发信号驱动汽缸,放开送料挡块;测量位置传感器检测到工件已经到达,发信号给PLC;PLC进行延时,目的是让工件稳定有利于拍摄,然后发信号给工控机并延时,目的是让计算机进行图象处理与模式识别;工控机执行程序由CCD摄像头摄取图像,由工控机实时处理图像,作出漏装或非漏装判断结果。把结果发给PLC;PLC判断结果信息,如果全装且翻转位置无工件,发信号驱动汽缸放开定位挡块;如果漏装,PLC发信号驱动报警灯和蜂鸣器,进行声光报警由工人手工剔除。PLC判断下料槽是否可以下料,若可以则翻转工件进入下一道工序。重复顺序执行2~8,就达到了系统的自动检测。从执行过程中可以看到,前后两个位置都实现了互锁。系统控制流程,如图3示。图3 系统流程   在这个系统中,实现了工控机与PLC的集成控制。工控机主要完成对图象的处理,PLC完成对现场控制信号的采集与执行元件的驱动,它们之间的通信采用I/O卡来实现。控制系统物理结构,如图4示。图4 控制系统物理结构二、系统硬件模块   系统硬件模块主要分为数据采集子系统,微机基本子系统,数据分配子系统及基本I/O系统。它们之间的结构,如图5示。图5 硬件结构组成1. 微机基本子系统   它是整个系统的核心,对整个系统起监督、管理、控制作用,例如进行复杂的信号处理、控制决策、产生特殊的测试信号,控制整个检测过程等等。同时,利用微机强大的信息处理能力和高速运算能力,实现命令识别、逻辑判断、图像处理、系统动态特性的自校正、系统自适应等功能。2. 数据采集子系统   用于和传感器、检测元件联接,实现图像数据的采集、整理并经接口传送到微机子系统处理。3. 数据分配子系统   实现对被测工件、测试信号发生器以及检测操作过程的自动控制。4. 基本I/O子系统   用于实现人机对话、输入或改变系统参数、改变系统工作状态、输出检测结果、动态显示测控过程、发出报警信号等。三、系统软件设计   软件设计采用模块化和结构化的程序设计方法,即自顶向下、逐步求精的设计方法,并且适当划分模块以tigao设计与调试的效率。该系统不但要接受来自传感器、待测工件的信号,还要接受和处理来自于控制面板的按钮信号,以及由图像采集卡传来的数字信号,而且要求系统具有实时处理能力。因此,系统软件对实时性有一定的要求,同时还要对系统资源进行管理和调度。1. 上位机软件设计   上位机监控软件主要由数据采集程序、检测与控制算法程序、中断服务程序、故障自诊断与处理程序等组成。系统模块划分如下:(1) 初始化模块硬件初始化   对系统中各硬件资源设定明确的初始化状态,包括对可编程器件初始化,各I/O口初始状态设定,为系统硬件资源分配任务等。软件初始化   包括堆栈初始化、状态变量初始化、各软件标志初始化、各变量存储单元初始化、系统参数初始化等。(2) 数据采集模块   控制摄像头摄取图像,通过图像采集卡完成A/D转换,并生成待处理的数据文件。(3) 检测/控制模块   对得到的图像数据文件进行分析、计算、比较、检测,判别工件是否合格,并实现对键盘的管理。(4) 中断管理模块   针对系统中的各种中断源和所选用的微处理机的中断结构,设计相应的中断处理程序模块,包括中断管理模块和中断服务模块。(5) 显示管理模块   用于实时更新显示图像和数据,并对报警指示灯进行管理。(6) 时钟管理模块   包括数据采样周期定时、控制周期定时、动态刷新周期定时、及故障监视电路的定时信号等。1 引言   PLC和变频调速技术以其独特优良的控制性被广泛应用在机械、冶金、制造、化工、纺织等领域,但在乙炔压缩机上应用国内还是。乙炔压缩机是以电石为原料生产溶解乙炔的主要生产设备,主要用于乙炔气灌瓶,气灌瓶对金属切割工艺提供高效便利的动力。乙炔气灌装时,所处压力会逐渐升高,当灌装达到后期,由于压力升高,乙炔气会因高温而分解并放出大量的热,易导致爆炸。为使乙炔气在丙酮溶剂内充分溶解,保持乙炔气的稳定,不能超过一定的速度,因此当乙炔瓶的数量变化时,就涉及一个气量调节的问题,以往曾采用改变电机的极数来调节,近年来PLC和变频控制迅猛发展,可编程控制器和变频器质量稳定,调节直观方便,为乙炔压缩机的安全可靠性提供了更加可靠的工业控制设备。江西气体压缩机有限公司为满足用户不同工况下的应用需求,率先开发了在乙炔压缩机上应用PLC(西门子公司的LOGO!可编程控制器)和变频调速(艾墨森生产的变频器)技术,对温度、速度、liuliang、压力等工艺变量进行控制,取得了良好的性能效果和经济效益,该项目为2005年度江西省科技成果和科技部科技型中小企业技术创新基金立项。2 控制系统构成   江西气体压缩机有限公司生产的变频乙炔压缩机[如2Z-1.5/25型变频乙炔压缩机,拖动电机采用了YB225M-8隔爆型(dIICT4)三相异步电动机,变频器为EV2000-4T0300G[1]],控制系统有可编程控制及变频控制电路,由频率给定电路、空气开关、交流接触器组、频率选择开关、压力信号输入电路、隔离式安全栅、故障报警电路、电源电路、油泵电机驱动电路和压缩机主电机驱动电路等组成,频率给定电路又由可编程控制器和变频器构成。有关电仪原理如图1所示:图1 电仪原理框图3 控制原理及功能实现3.1 变频控制电路变频控制电路由频率给定电路和变频器启动停止电路组成。(1) 频率给定电路由可编程控制器LOGO、频率选择开关SA2、中间继电器KA7~12、及指示灯HL8~13组成(见图2)。用户可根据实际用气量来选择不同的排气量,比如将频率选择开关SA2旋至“50%排气量”时,中间继电器KA7得电动作,相应的指示灯HL8被点亮,同时中间继电器KA7的常开辅助触点闭合,输出至可编程控制器LOGO的输入端I1(见图3),可编程控制器LOGO内部已编好程序,通过可编程控制器LOGO的输出端Q1、Q2、Q3输出开关量至变频器的多段速输入端,再对变频器进行频率设定为25Hz,使之对应于“50%排气量”时的转速。同样,不同档位的频率选择,输出至可编程控制器LOGO的I1~I6输入端,就会输出不同的Q1~Q3状态,对变频器多段频率进行设定(50%、60%、70%、80%、90%、),使之对应于不同排气量时的频率,乙炔压缩机达到不同转速运行的需求。图2 速度给定与指示梯形图[2]图3 LOGO可编程控制器示意图2) 变频器启动停止电路参见图4,由启动按钮SB2、停止按钮SB1、中间继电器KA13的常开辅助触点11、11a端子及交流接触器KM1线圈组成,控制变频器的上电,只有当乙炔压缩机润滑油压力建立后,即中间继电器KA13的辅助触点11、11a端子闭合后,交流接触器KM1才会动作。图4 变频器启动停止电路示意图3.2 压力信号输入电路   压力信号输入电路由润滑油压力、进气压力和排气压力信号输入电路组成(见图5)。图5 压力信号输入电路与工艺保护电路梯形图速度给定与指示梯形图[2](1) 润滑油压力信号输入电路(见图6),由压力控制器SP2(控制油压)输出一开关量,由A1、A2接线端子接入隔离式安全栅GL1的输入端9、10脚,由隔离式安全栅GL1的输出端5、6脚输出给工艺故障报警电路的3、29端,当润滑油压力低于整定值时,由故障报警电路输出停机命令给工艺故障综合中间继电器KA6(见图5)使中间继电器KA1(见图4)断开,变频器的FWD和COM输入端无运转信号输入(见图9),使变频器停止工作,乙炔压缩机停止运行。图6 排气压力信号输入隔离式安全栅GL1电路(2) 排气压力信号输入电路(见图6),由电接点氨压表SP3(控制排气压力)输出一开关量,由A3、A4接线端子接入隔离式安全栅GL1的输入端11、12脚,由隔离式安全栅GL1的输出端7、8脚输出给工艺故障报警电路的3、33端,当排气压力高于整定值时,由工艺故障报警电路输出停机命令给工艺故障综合中间继电器KA6(见图5)使中间继电器KA1(见图4)断开,变频器的FWD和COM输入端无运转信号输入(见图9),使变频器停止工作,乙炔压缩机停止运行。(3) 进气压力信号输入电路(见图7),由电接点氨压表SP1(控制进气压力)输出一开关量,由A5、A6接线端子接入隔离式安全栅GL2的输入端9、10脚,由隔离式安全栅GL2的输出端5、6脚输出给工艺故障报警电路的3、27端,当进气压力低于整定值时,由工艺故障报警电路输出停机命令给工艺故障综合中间继电器KA6(见图5)使中间继电器KA1(见图4)断开,变频器的FWD和COM输入端无运转信号输入(见图9),使变频器停止工作,乙炔压缩机停止运行。图7 隔离式安全栅接线示意图3.3 电源电路   电源电路(见图6)由隔离变压器、压敏电阻RV、熔断器FU、开关式稳压电源DY和稳压二极管VD组成,电源电路输出+24V电压,供给压力信号输入电路中的安全式隔离栅GL1和GL2,作为安全式隔离栅GL1和GL2的工作电源。3.4 油泵电机驱动电路   油泵电机驱动电路(见图8),由启动按钮SB3、停止按钮SB4、热继电器FR的常闭辅助触点2、4端子及交流接触器KM2线圈组成,控制油泵电机的启停。当油泵电机过载时,热继电器FR动作,油泵电机M2停止运转(见图9)。图8 油泵电机与压缩机主电机驱动电路梯形图[2]图9 油泵电机与压缩机主电机驱动电路示意图3.5 压缩机主电机驱动电路   压缩机主电机驱动(见图8),电路由启动按钮SB5、停止按钮SB6、交流接触器KM2的常开辅助触点21、23端子、工艺故障综合中间继电器KA6的常闭辅助触点23、25端子、热继电器FR的常闭辅助触点2、4端子及中间继电器KA1线圈组成,控制压缩机主电机M1的启停(见图9)。只有当油泵电机M2启动且油压建立后,压缩机主电机M1才允许启动,运行中若出现工艺故障或油泵电机M2过载,均能使压缩机主电机M1停止运行。4 结束语   变频乙炔压缩机可以根据所需用,通过手动或者编程控制实现排气量的连续变化或分级输出,组合出多种方式(主要有50%、60%、70%、80%、90%、六档),根据实验测得频率给定值与排气量近乎成正比关系。从而实现了一台代替多台压缩机的作用,满足不同工况下的应用需求,节约成本,tigao了效益。同时还具有很好的性价比、操作方便、转速稳定性好、调速范围广等优点,因此变频调速方式拥有广阔的发展前景。PLC和变频调速在乙炔压缩机上的应用,解决了乙炔气灌装时存在的安全隐患,编程控制会自动检测乙炔气的压力和温度,当达到设定指标时,机器自动降低灌气量,施行安全灌气,一旦乙炔气温度超限,机器会自动报警停机,使充气的安全性大大tigao。
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