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6ES7222-1HF22-0XA8产品描述

发布时间:2023-12-20        浏览次数:2        返回列表
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6ES7222-1HF22-0XA8产品描述
6ES7222-1HF22-0XA8产品描述1 引言管材塑性加工是以管材作毛坯,通过塑性加工手段,制造管材零件的加工技术 。管材塑性加工由于容易满足塑性成形产品轻量化、强韧化和低耗高效、jingque制造等方面的要求,已成为先进塑性加工技术面向21 世纪研究与发展的一个重要方向。2 数控弯管2.1 弯管工艺实践中有许多不同的弯管工艺,从不同的角度出发可以有多种不同的分类。工程中通常按弯曲时加热与否可分为冷弯和热弯,根据弯曲时有无填充物可分为有芯弯管和无芯弯管。 无模弯曲成形是指管材弯曲变形区不直接受到模具的作用,终的形状由工具和工件的相对运动决定,属于高度灵活的柔性加工手段。有模弯曲成形是指通过刚性模具直接作用于弯曲变形区而进行的管材弯曲,要求此刚性模具作用部分尺寸可以补偿制件卸载后发生的弯曲回弹,属于可重复性高而且快速的加工手段。管材弯曲的几种新工艺包括热应力弯曲;基于工具运动控制的无模弯曲;叠加法弯曲;数控机床绕弯等等。2.2 数控弯管数控弯管将管材夹紧在弯曲模上,随弯曲模一起转动,当管材被拉过压块时,压块即将管材绕弯在弯曲管上,属于成形模弯曲工艺。传统绕弯工艺多是手工绕弯,效率低,质量难以保证。随着数控机床业的发展,采用先进的数控弯管机床实现绕弯工艺,可以大大地提高生产效率,保证产品的质量。由于可以方便地调节工艺参数,因此数控弯管机可以既准确又稳定地完成弯曲、送进、转角等动作,保证了管制件的弯曲准确度。数控弯管机可以自动连续地成形不同曲率半径的空间弯曲件。结合相应的数据库软件系统,控制程序还可以预先修正弯曲回弹量。但是该工艺的模具结构(见图7) 比较复杂,制件质量对工艺参数敏感,要求有充分的前期准备和试制工作。尤其是对于弯制薄壁管制件的情况,如果工艺参数选择不当,则很容易出现起皱现象导致零件甚至是模具的报废。如何高效准确地获取这些工艺参数,充分保证弯管产品质量,是数控绕弯工艺的研究热点。3 数控弯管系统3.1系统组成基于台达机电一体化平台的数控弯管设备共有六个运动轴系,工艺要求其中两轴需要直线插补,两轴需要圆弧插补,其它两轴没有特别的要求。PLC控制器选择的是32EH00T2和20PM00D,显示部分选择的是10.4寸触摸屏DOP-AE10THTD1,如表1所示。表1 数控弯管系统配置3.2 20PM运动控制器弯管控制系统核心由台达运动控制器DVP-20PMMOOD构成。台达DVP-20PM00D是一款具有运动控制专用功能的可编程控制器。DVP-20PM00D的大特点是PLC主机直接提供电子凸轮功能,或者说DVP-20PM00D是内置电子凸轮功能的PLC,所以有些场所直接称呼DVP-20PM00D为台达20PM运动控制器。20PM具有2路500KHz的输入与输出,在电子凸轮功能中定义X轴为从轴,编码器输入轴为主轴,当定义好CAM Table后,从轴依据定义的曲线跟随主轴运动。采用高速双CPU结构形式,利用独立CPU处理运动控制算法,可以很好地实现各种运动轨迹控制、逻辑动作控制,直线/圆弧插补控制等,数控弯管机正是利用了20PM运动控制器的电子凸轮功能解决复杂运动轨迹控制问题。4 20PM数控弯管编程设计4.1 弯模模式根据弯管加工要求,开发了两个弯管工艺模式,参见图1所示。图1 弯管模式4.2 工艺流程设备分手动和自动模式,手动模式下主要是包括设备回原点、悬臂定长前进/后退、悬臂定长上升/下降以及弯短管时的手动弯模。设备的自动流程分A模式和B模式,分别对应下面的A流程和B流程,流程之间的切换通过人机来完成。在具体实施中,PLC为主控制器,用来控制流程的选择和跳转等,同时通过PLC给PM命令,以完成PM所担负的工作。图2 弯模A模式流程图图3 弯模B模式流程图4.3 渐开线坐标计算由于20PM自身不支持渐开线方式的插补功能,所以在具体实施中,将渐开线按照弯曲的角度分成多点,通过人机计算出每点的坐标,后PM通过做直线插补来实现用户要求的功能。当时给出的具体渐开线方程:X=(R+H)*sinα+(L-α*R)*cosαY= R-(R+H)* cosα+(L-α*R)*sinα其中L,R,H都为常量,可以通过人机设定在计算时,为了预防编写的宏指令对人机的执行速度造成影响,通过画面cycle宏来实现坐标的计算,这样就不会影响到人机其它页面的操作速度。下面是编写的宏指令:BMOV($88, (2@D664), 2)BMOV($90, (2@D144), 2)## X=(R+H)*SINθ+(L-R*θ)COSθ## Y=R-(R+H)*COSθ+(L-R*θ)SINθ#初始化运算IF $58 <= $M56 (Signed DW)$112 = SIN($58) (Signed DW)$116 = COS($58) (Signed DW)$66 = FCNV($58) (Signed DW)$60 = FCNV($M50) (Signed DW)$62 = FCNV($M52) (Signed DW)$64 = FCNV($M54) (Signed DW)$120 = FDIV($66, 180.0) (Signed DW)$124 = FMUL($120, 3.14) (Signed DW)$128 = FMUL($124, $62) (Signed DW)##R+H$108 = FADD($62, $64) (Signed DW)##L-R*θ$132 = FSUB($60, $128) (Signed DW)##(R+H)*SINθ$136 = FMUL($108, $112) (Signed DW)##(L-R*θ)COSθ$140 = FMUL($132, $116) (Signed DW)##(R+H)*COSθ$144 = FMUL($108, $116) (Signed DW)##(L-R*θ)SINθ$148 = FMUL($132, $112) (Signed DW)##开始计算## X$152 = FADD($136, $140) (Signed DW)## Y$156 = FSUB($62, $144) (Signed DW)$160 = FADD($156, $148) (Signed DW)##角度自加一$58 = $58 + 1 (Signed DW)##转成整数并存储$164 = iCNV($152) (Signed DW)$168 = iCNV($160) (Signed DW)$170 = $88 - $164 (Signed DW)$172 = $90 - $168 (Signed DW)*$200 = $170 (Signed DW)*$900 = $172 (Signed DW)$200 = $200 + 2 (DW)$900 = $900 + 2 (DW)ELSEIF $58 < 120 (Signed DW)$58 = $58 + 1 (Signed DW)*$200 = 400 (Signed DW)*$900 = 400 (Signed DW)$200 = $200 + 2 (DW)$900 = $900 + 2 (DW)ELSE##赋值给PM,并重新初始化BMOV((2@D3000), $500, 240)BMOV((2@D3600), $1000, 240)$58 = 0 (DW)$200 = 500 (DW)$900 = 1000 (DW)SETB $50.0endifend5 结束语台达PM20运动控制器在执行圆弧插补以及执行连续性的动作流程方面更接近于数控系统,有着PLC所不能比拟的优势,尽管在执行程序流程的灵活性方面,和PLC还是有一定的距离。用管材制造的弯曲零件,无论是平面弯曲件,还是空间弯曲件,除大量应用于气体、液体的输送管路外,在金属结构中的应用也十分广泛。因此管材弯曲成形工艺是备受关注并得到迅速发展的重要领域,开展这方面的研究工作,具有十分重要的意1 引言点胶机是专门对液体体进行控制,将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品内部的自动化机器。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油以及其他液体的粘接、灌注、涂层、密封、填充、点滴、线形/弧形/圆形涂胶等。自动点胶机在工业制造中越来越得到广泛的应用,小到手机、镜头、IC封装、LCD、LED、笔记本电脑、数码相机、SCP、BGA、二极管、三极管、精密机械等;大到飞机、汽车、机械制造等,都需要精密的点胶设备支持。点胶还是SMT(表面贴装技术)PCB印制电路板制基本工艺流程。SMT流程由点胶-贴装 (固化)-回流焊接-清洗-检测等工艺环节组成。其中,点胶工艺作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的贴装和焊接做准备,位于SMT生产线的前端。2 点胶机运动控制2.1 点胶工艺流体点胶广泛应用于批量生产中,产品的质量是由生产过程决定的,而不是仅依靠质量检查部门来保证。因而,生产过程中人式控制操作的环节越少,造成的生产不一致性越少,返式和退货率越低。点胶机及其配件的配套体系能控制点胶过程均一稳定和较高的一致性。使用高品质的点胶系统可以避免因为操作式技术水平参差不齐和生产中的换班对产品质量和产能造成的影响。点胶技术能保证流体点胶量的均一稳定,从而保证了终产品质量的可靠一致性。2.2 点胶控制(1)直观方便的图形操作界面。点胶过程中速度和轨迹可以调整。编辑和教导式录入轨迹参数,操作简单方便。采用教导踩点的方式产生加工文件,可进行单步调试。单步或自动加工方式。采用配方格式保存加工文件,方便通过计算机修改。可保存多组点胶工艺。(2)点胶精度高,轨迹均匀, 出胶稳定,效率高。多维自由度空间轨迹运动。采用软件插补,可实现快速直线、圆弧插补及各类复杂轨迹运动。可在任意点设置进枪、退枪、开枪、关枪等操作。3 20PM运动控制PLC解决方案3.1 运动控制PLC简介台达DVP-20PM00D是一款具有运动控制专用功能的可编程控制器。DVP-20PM00D的大特点是PLC主机直接提供电子凸轮功能,或者说DVP-20PM00D是内置电子凸轮功能的PLC,所以有些场所直接称呼DVP-20PM00D为台达20PM运动控制器。20PM具有2路500KHz的输入与输出,在电子凸轮功能中定义X轴为从轴,编码器输入轴为主轴,当定义好CAM Table后,从轴依据定义的曲线跟随主轴运动。采用高速双CPU结构形式,利用独立CPU处理运动控制算法,可以很好地实现各种运动轨迹控制、逻辑动作控制,直线/圆弧插补控制等,点胶机数控系统正是利用了20PM运动控制器的电子凸轮功能很好的解决了复杂高精度点胶轨迹实现问题。20PM的主要特点:(1)20PM适用于高速、高精度、高复杂的运动控制场合;(2)多段速执行及中断定位;(3)64K 大容量, 内置Flash存储体;(5)两组差分脉冲输出,高脉冲输出达500KHz;(6)两组手摇轮控制;(7)内置电子凸轮功能,轻松实现绕线、飞剪、追剪等应用;(8)支持PLC顺序逻辑控制及NC控制(G 码与M码)。3.2 运动控制解决方案全自动数控点胶机基于台达20PM00D运动控制型PLC、DOP-B07S200触摸屏、01PU-H2驱动器、步进电机等实现3轴控制功能,配置如表1所示。0PM00D控制两轴构成X/Y坐标系统,采用G码完成直线或圆弧插补完成轨迹运动,定位点胶位置,另外01PU控制一轴Z轴为独立运动,控制点胶枪,实现了设备的点动、原点回归、半自动及自动运行,并且通过配方功能实现了轨迹形状任意。用户可以在人机界面上设定点胶做动作,外部有一个急停按钮。步进电机的驱动力和步进驱动器的细分度、接受脉冲的方式。步进电机启动器的细分度能提高精度。20PM是差动脉冲输出,所以对应的步进驱动器也要选择差动脉冲输入的型号。我们选择步进启动器细分度为200,步进电机40000个脉冲1转达到要求的精度。需要了解步进电机转1圈皮带直线前进多少距离,还有皮带运动的正反方向。导轨上需要安装左、右极限开关和原点回归的近点信号开关,这些信号对应的要接到20PM和01PU相应的端子。然后做小步进试验,发出10个脉冲检测到2条(0.002毫米)的动作,这就是小误差,经过实际运行,点胶运动完全符合精度要求。表1 数控点胶机设备配置4 数控系统编程20PM有专门的编程软件PMSoft 1.03。启动时通过新建一个程序实现的。4.1 初始化上电初期启动正方向脉冲初始化X/Y/Z轴的基本参数,如图1图、2所示。图1 运动方向初始化图2 工作模式初始化01PU是特殊模块需要用bbbb/TO指令对其操作。需要注意的是FROM/TO指令比较占用扫描时间不要使用太多,一次就把需要的赋值的参数设置好,而且不要使用一直赋值指令。参考20PM编程手册和特殊模块编程手册,需要设置的基本参数有:(1)发送脉冲的方式:脉冲加方向20PM 的X轴赋值K16给D1816,Y轴赋值K16给D189601PU 用TO指令赋值K16到CR#5;(2)原点回归速度;(3)寸动速度:可以小些;(4)X/Y/Z轴工作模式:左右极限停止模式;(5)减速度、加速度设定可以根据实际设定。4.2 坐标定义根据需要可以做上电自动原点回归动作,回归后坐标置0,如图3所示。图3 坐标定义4.3 HMI 控制及显示X/Y/Z轴寸动程序如图4所示,M5/M6控制X轴正向/反向寸动,M7/M8控制Y轴正向/反向寸动,M13/M14控制Z轴正向/反向寸动。如图5所示,HMI只需要做6个置位按钮对应M5、M6、M7、M8、M13、M14,再做6个数字显示对应的现在位置寄存器就可以实现在HMI上控制显示X/Y/Z轴坐标位置。再做一个按钮把X/Y/Z轴的现在位置赋值给特定的寄存器,就可以用这些寄存器作为运动控制的位置坐标,实现对运动的自由编辑。图4 寸动控制图5 HMI变量链接4.4 运动控制启动程序首先向D1868中赋值H8003选中运动子程序0X3,然后启动运动子程序。触发条件可以用外部开关信号触发,如图6所示。图6 运动控制系统启动4.5 运动子程序编写编程树形图如下所示:子程序主要完成G码运动控制。要灵活运用Z0变址寄存器来实现,我们把运动数据放在D2000开始的寄存器里如图7所示。图7 G码运动数据我们这里用到的G码有G01直线运动、G02顺时针圆弧插补运动控制、G03逆时针圆弧插补运动控制。可以看到我们需要G码选择2个字、X坐标2个字、Y轴坐标2个字、半径2个字、速度2个字,备用2个字。相当于1条运动指令我们需要12个字。所以我们只需要执行一条运动指令后Z0加12,在把新的数据赋值到D3500-D3508里面就可以了。让程序在子程序里循环检测,检测到D2000Z0为1的时候调用G01、为2时调用G02、3时调用G03、4时用FROM/TO指令完成对01PU的运动控制,直到检测到G码D2000Z0为0跳出子程序,如图8所示。图8 码运动控制4.6 人机界面HMI程序主要包括对D2000以后的寄存器赋值和显示的功能,这里可以用配方配合。还有在HMI上点动设置好X/Y/Z的坐标下载到D2000以后的寄存器里。可以在根据需要在做个当Z轴到指定坐标后Y0输出,让胶水动作。用台达Screen Editor 2.00.05里选择-工具-32配方-新建1个100×6的配方,在上面的地址栏填数据的起始地址1@D2000,然后里面填好需要的数据。做个新界面做一些数据显示的框地址从RCP0开始对应D2000,用RCPNO和RCPG选择组数和配方数。用控制区第5个字的第2位和第3位控制配方的上传、下载,如图下所示:5 结束语使用20PM能很好的实现点胶机的功能。编辑和踩点式录入轨迹参数、速度可以自由设定,界面操作简单方便。经过测试我们画出的圆达到半径1.5毫米不会走形,完全满足用户要求。整个设备的精度还和机械设备有关系,比如:如果用伺服电机代替步进电机、丝杆代替皮带的话,可能在高速点胶过程中精度更稳定。实践证明20PM在运动控制中稳定可靠,本案例可以应用到相关机械设备
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